機(jī)械加工數(shù)控立式銑床故障診斷示例(2)
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發(fā)表時(shí)間:2019-10-25 16:25:09
3.故障實(shí)例三
(1)故障現(xiàn)象 手動(dòng)操作數(shù)控銑床時(shí),在數(shù)控系統(tǒng)面板上,按動(dòng)X軸方向工作臺(tái)按鈕,液晶顯示器顯示正常變化,但實(shí)際X方向坐標(biāo)軸卻沒(méi)有運(yùn)動(dòng),系統(tǒng)無(wú)報(bào)警顯示.
(2)故障分析 因故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警且顯示器顯示正常,說(shuō)明按鈕是好的。用使用正常的Y軸編碼器替換原來(lái)的X軸編碼器,發(fā)現(xiàn)故障依舊,說(shuō)明不是X軸編碼器損壞。
由干顯示正常、但坐標(biāo)軸不運(yùn)動(dòng),應(yīng)檢查機(jī)床的驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)是否旋轉(zhuǎn),以確定故障部位在機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)還是在電氣控制系統(tǒng)。如果機(jī)床電動(dòng)機(jī)正常旋轉(zhuǎn),可以確定故降是由于機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)不良引起的,如果機(jī)床的驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)未轉(zhuǎn)動(dòng),故障原因可能是驅(qū)動(dòng)器與CNC之間的連線或驅(qū)動(dòng)器故障引起的。
經(jīng)檢查,本機(jī)床x軸電動(dòng)機(jī)正常旋轉(zhuǎn),因此可確定故障部位在機(jī)械傳動(dòng)部分。x向的移動(dòng)是由步進(jìn)電動(dòng)機(jī)通過(guò)同步齒形帶帶動(dòng)滾珠絲杠副旋轉(zhuǎn),繼而驅(qū)動(dòng)工作臺(tái)而實(shí)現(xiàn)的。拆開(kāi)x軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)外殼,發(fā)現(xiàn)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)內(nèi)部的同步齒形帶斷裂。
(3)解決方法 更換一根同種規(guī)格的新同步齒形帶,x軸方向機(jī)床可正常移動(dòng),故障解除,機(jī)床恢復(fù)正常。
4.故障實(shí)例四
(1)故障現(xiàn)象 數(shù)控銑床工作臺(tái)Y軸方向位移過(guò)程中出現(xiàn)明顯的機(jī)械抖動(dòng)現(xiàn)象,故降發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警 。
(2)故障分析 因故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警,同時(shí)觀察CRT顯示出來(lái)的Y軸位移脈沖數(shù)字量的速率均勻(通過(guò)觀察X軸與Z軸位移脈沖最的變化速率比較后得出).故可排除系統(tǒng)軟件參數(shù)與硬件控制電路的故障影響。由于故障發(fā)生在Y軸方向,故可采用交換法判斷故障部位,通過(guò)交流伺服控制單元,故障沒(méi)有轉(zhuǎn)移,故故障部位應(yīng)在Y軸伺服電動(dòng)機(jī)與絲桿傳動(dòng)鏈一側(cè)。為區(qū)別電動(dòng)機(jī)故障,可拆卸電動(dòng)機(jī)與滾珠絲桿之間的彈性聯(lián)軸器,單獨(dú)通電檢查電動(dòng)機(jī)。經(jīng)檢查,電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)抖動(dòng)現(xiàn)象。顯然故障部位在機(jī)械傳動(dòng)部位。
造成這種現(xiàn)象的原因可能有四種:Y軸“滑枕”的“楔鐵”存在松動(dòng)。Y軸滾珠絲桿螺母內(nèi)的反相器處有臟物和小鐵屑。Y軸滾珠絲桿軸承損壞。Y軸滾珠絲杠或螺母存在“軸向竄動(dòng)”。
通過(guò)對(duì)機(jī)床的檢查,“楔鐵”無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,Y軸滾珠絲桿軸承沒(méi)有損壞,且Y軸滾珠絲桿螺母內(nèi)的反相器內(nèi)沒(méi)有贓物和小鐵屑,故排除前三種故障可能。經(jīng)檢查,最后確認(rèn)滾珠絲杠螺母的“背帽”松動(dòng)是傳動(dòng)出現(xiàn)問(wèn)隙的根本原因。
(1)故障現(xiàn)象 手動(dòng)操作數(shù)控銑床時(shí),在數(shù)控系統(tǒng)面板上,按動(dòng)X軸方向工作臺(tái)按鈕,液晶顯示器顯示正常變化,但實(shí)際X方向坐標(biāo)軸卻沒(méi)有運(yùn)動(dòng),系統(tǒng)無(wú)報(bào)警顯示.
(2)故障分析 因故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警且顯示器顯示正常,說(shuō)明按鈕是好的。用使用正常的Y軸編碼器替換原來(lái)的X軸編碼器,發(fā)現(xiàn)故障依舊,說(shuō)明不是X軸編碼器損壞。
由干顯示正常、但坐標(biāo)軸不運(yùn)動(dòng),應(yīng)檢查機(jī)床的驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)是否旋轉(zhuǎn),以確定故障部位在機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)還是在電氣控制系統(tǒng)。如果機(jī)床電動(dòng)機(jī)正常旋轉(zhuǎn),可以確定故降是由于機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)不良引起的,如果機(jī)床的驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)未轉(zhuǎn)動(dòng),故障原因可能是驅(qū)動(dòng)器與CNC之間的連線或驅(qū)動(dòng)器故障引起的。
經(jīng)檢查,本機(jī)床x軸電動(dòng)機(jī)正常旋轉(zhuǎn),因此可確定故障部位在機(jī)械傳動(dòng)部分。x向的移動(dòng)是由步進(jìn)電動(dòng)機(jī)通過(guò)同步齒形帶帶動(dòng)滾珠絲杠副旋轉(zhuǎn),繼而驅(qū)動(dòng)工作臺(tái)而實(shí)現(xiàn)的。拆開(kāi)x軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)外殼,發(fā)現(xiàn)步進(jìn)電動(dòng)機(jī)內(nèi)部的同步齒形帶斷裂。
(3)解決方法 更換一根同種規(guī)格的新同步齒形帶,x軸方向機(jī)床可正常移動(dòng),故障解除,機(jī)床恢復(fù)正常。
4.故障實(shí)例四
(1)故障現(xiàn)象 數(shù)控銑床工作臺(tái)Y軸方向位移過(guò)程中出現(xiàn)明顯的機(jī)械抖動(dòng)現(xiàn)象,故降發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警 。
(2)故障分析 因故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警,同時(shí)觀察CRT顯示出來(lái)的Y軸位移脈沖數(shù)字量的速率均勻(通過(guò)觀察X軸與Z軸位移脈沖最的變化速率比較后得出).故可排除系統(tǒng)軟件參數(shù)與硬件控制電路的故障影響。由于故障發(fā)生在Y軸方向,故可采用交換法判斷故障部位,通過(guò)交流伺服控制單元,故障沒(méi)有轉(zhuǎn)移,故故障部位應(yīng)在Y軸伺服電動(dòng)機(jī)與絲桿傳動(dòng)鏈一側(cè)。為區(qū)別電動(dòng)機(jī)故障,可拆卸電動(dòng)機(jī)與滾珠絲桿之間的彈性聯(lián)軸器,單獨(dú)通電檢查電動(dòng)機(jī)。經(jīng)檢查,電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)抖動(dòng)現(xiàn)象。顯然故障部位在機(jī)械傳動(dòng)部位。
造成這種現(xiàn)象的原因可能有四種:Y軸“滑枕”的“楔鐵”存在松動(dòng)。Y軸滾珠絲桿螺母內(nèi)的反相器處有臟物和小鐵屑。Y軸滾珠絲桿軸承損壞。Y軸滾珠絲杠或螺母存在“軸向竄動(dòng)”。
通過(guò)對(duì)機(jī)床的檢查,“楔鐵”無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,Y軸滾珠絲桿軸承沒(méi)有損壞,且Y軸滾珠絲桿螺母內(nèi)的反相器內(nèi)沒(méi)有贓物和小鐵屑,故排除前三種故障可能。經(jīng)檢查,最后確認(rèn)滾珠絲杠螺母的“背帽”松動(dòng)是傳動(dòng)出現(xiàn)問(wèn)隙的根本原因。
(3解決方法 重新安裝“背帽”,并對(duì)機(jī)床間隙進(jìn)行調(diào)整后,故障消除。
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